FC2ブログ

自作CNCの製作を終えて、GB500とライフ360と戯れてます・・・

CNCで加工5 ~SSTをつくる~

2014/07/21 22:40 ジャンル: Category:加工・製作
TB(0) | CM(3) [Edit]

最近はPICでテパを作っていますが慣れない作業なので進まない&肩が凝ります。

 

そんな時は気分転換ってことでCNCで削りますw

 

今回の題材はSST。Special service Toolです。


 

以前にパッドピンの加工を依頼されたISR製のキャリパーOH用の道具だそうです。

 

isr_6pod

 

コチラのキャリパーはまさかののモノブロック削り出しで、ピストン穴の部分は表側から加工し、

アルミ製のプラグで蓋をしてあります。↓こんなの。

2014-07-19 18.54.43

 

当然コイツを外すには専用のSSTが必要ですが、

コイツを輸入するにはなんとビックリ2万くらいかかるらしいです。

 

てなわけで作ってみましょうかと相成りました。

 

図面は依頼者に書いていただきましたので、私はCAMデータと加工をするだけです。

AIONにも随分慣れてきて・・・・と思ってましたがこの後ミスしますwww

まだまだ修行が足りませんw

isr-aion-001

 

 

サクッとCAMデータを作ってMach3で加工・・・

因みに17mmのソケット用の六角加工です。

素材はA2017のφ30です。

2014-07-19 12.36.19

 

試しにソケットを・・・・入りませんwww

2014-07-19 13.03.19

 

 

17mmで加工したはずが・・・・いくらなんでも誤差大きいだろ。。。。

2014-07-19 12.55.09

 

 

AIONの加工条件をみてみると・・・・

isr-aion-002

仕上げ代0.1mm・・・狙い値は17.2mmなので~

 

結局機械が悪いわけではなく、私が悪いんですwww

 

CNCさんは±0.1mm以下の精度で削ってくれているみたいです。

 

ボールねじの精度から考えれば十分すぎる値です。

 

 

さて気を取り直して・・・・

isr-aion-003

※実は0でも外径が大きくなることが予想されていたので、

CADの外径にも0.05mm見込み(六角の外径を0.05mm内側にオフセット)を入れてます。

 

てことで~無事にOKでした。

2014-07-19 13.03.01

 

すっぽりです。

2014-07-19 13.20.58

 

 

続いてワークを反転して裏側を削ります~。

 

この形状なんて言うのでしょうか。。。。

2014-07-19 16.06.16

 

 

コチラ側は一発OKです。

2014-07-19 18.55.00

 

 

 

てなわけで、最後に記念撮影。お嫁に出しますw

2014-07-19 19.14.50

 

 

 

このくらいなら何も考えずに作れる様になってきました~

 

 

おしまい。

関連記事

お邪魔します!

加工範囲の広い、門型CNC! 羨ましいです。しかも自作とは。
我が家のX-1は駆動基板の問題もあって、狭い・遅い・うるさい! と3拍子揃ってしまっているので、本当に羨ましいです^^;

差し支えなければ、Blogのほうにリンクさせてください^^
[ 2014/07/24 21:38 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
Nazouさんこんにちは!

コメントありがとうございます。

私としてはNazouさんの制御をハードもソフトもこなしてしまう能力が羨ましいです!

>我が家のX-1は駆動基板の問題もあって、狭い・遅い・うるさい!
私の自作機もたいして変わらないですw
加工範囲はA4くらいあるので少しは解消できているでしょうか・・・
遅いのは剛性がないので無視していますw
Nazouさんのマシンは確かタイベル駆動ですよね?静かそうですが、そうでもないのですね。
私も現在の直動仕様から増速プーリーに変えれば速度アップ&静音が手に入るかと目下検討中でしたが、
まさかの見当違いですかね・・・

まぁ自己満足の世界ですから知らないことにしておきましょうかwww

リンクの件、是非よろしくお願いします!!

こちらも設定しておきました。
[ 2014/07/25 16:05 ] [ 編集 ]
こちらもリンク完了しました。
ありがとうございます。

あ、うるさいのはステッピングモーターです。
タイベル駆動にしてそちらが静かになった分、今度はステッピングモーターの駆動音が耳に付くようになったというわけです。

駆動自体は1/8マイクロステップなんですが、PCとの接続に使ってるArduinoとの接続速度の関係で制御数値自体はフルステップのままなんです^^;
なので直進しているときは静かなんですが、斜めに移動しだすと、とたんにうるさいです^^;
[ 2014/07/25 21:30 ] [ 編集 ]
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する
トラックバック:
この記事のトラックバック URL

Flashカレンダー
訪問者

検索フォーム